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大連特鋼模具鋼產(chǎn)品工藝降本增效工作成效顯著

   日期:2018-11-26     作者:趙璇    瀏覽:645    評論:0    
核心提示:大連特鋼模具鋼產(chǎn)品工藝降本增效工作成效顯著
 為提高模具鋼產(chǎn)品——公司拳頭產(chǎn)品的盈利水平,今年以來,在做好提產(chǎn)增效的同時,大連特鋼大力開展工藝降本增效工作并取得了顯著成效,從而進(jìn)一步增強了模具鋼產(chǎn)品的市場競爭力?! 〖夹g(shù)中心模具鋼室以保證產(chǎn)品質(zhì)量為前提,不斷探索產(chǎn)品工藝優(yōu)化的新方法和新措施,并積極開展技術(shù)攻關(guān),使多項模具鋼產(chǎn)品實現(xiàn)工藝降本增效?! L166H前期生產(chǎn)周期長、生產(chǎn)成本高,公司技術(shù)中心及第二軋鋼廠技術(shù)人員結(jié)合生成經(jīng)驗,通過數(shù)據(jù)分析,擬對DL166H所有規(guī)格全部采用一次回火工藝。前期分組距進(jìn)行試驗,至6月份所有組距全部采用一次回火。硬度檢驗時現(xiàn)場跟蹤,并抽取部分規(guī)格送實驗室檢驗硬度,經(jīng)檢驗,硬度一次合格率達(dá)98%;檢驗鋸切端面,全部合格。通過優(yōu)化DL166H回火工藝,1—7月份共創(chuàng)效66.94萬元。  DS136、DC53等高合工類扁鋼品種前期采用鍛造開坯生產(chǎn),工序費用高,成坯率低。技術(shù)人員通過識別產(chǎn)品特性并結(jié)合前期生產(chǎn)經(jīng)驗,針對該系列品種裂紋敏感性強、導(dǎo)熱性差、加熱溫度區(qū)間范圍窄等特點,對冶煉工序、錠型選擇、加熱制度、軋制工序進(jìn)行詳細(xì)策劃,制定合理工藝,最終該系列品種均實現(xiàn)由大型材廠開坯,成坯率達(dá)到81%,且坯料內(nèi)部質(zhì)量、表面質(zhì)量良好,扁鋼成品各項關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)水平與鍛坯水平相當(dāng),經(jīng)測算,噸鋼實際生產(chǎn)成本降低0.2萬元。1—7月份以軋代鍛生產(chǎn)入庫1274噸,創(chuàng)效約255萬元。其中,隨著市場開發(fā)的不斷深入,高品質(zhì)冷作模具鋼DC53扁鋼產(chǎn)品訂貨量提升明顯,2018年上半年訂貨量是2017年同時期訂貨量的3.6倍。本著降低成本,且滿足用戶使用的理念,對于不大于100mm厚的成品扁鋼全部試制軋制開坯。在技術(shù)中心和分廠的共同努力下,通過周密的工藝策劃,生產(chǎn)上的精心組織,上半年,分別試制了冷錠和紅轉(zhuǎn)錠,完成試制500余噸,僅步驟費降低成本140余萬元?! 〉诙堜搹S技術(shù)質(zhì)量處從設(shè)備工藝優(yōu)化入手,進(jìn)一步深挖主體設(shè)備的降本增效潛力,不僅大大降低了能源消耗,還有效提高了生產(chǎn)效率?! 〗衲暌詠?,第二軋鋼廠技術(shù)質(zhì)量處重點從設(shè)備優(yōu)化工藝入手,進(jìn)一步深挖主體設(shè)備的降本增效潛力,不僅大大降低了能源消耗,還有效提高了生產(chǎn)率。臺車爐和輥底爐是該廠模具鋼車間熱處理的主要設(shè)備,也是該廠能源消耗較大的地方。因此,該廠技術(shù)質(zhì)量條線著手從熱處理工藝方面考慮降低成本,他們通過各種檢驗和試驗方法,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下對工藝進(jìn)行優(yōu)化?! 〉诙堜搹S模具鋼車間現(xiàn)有三臺主要用于坯料退火的臺車爐。該廠技術(shù)人員考慮是否可以通過工藝優(yōu)化縮短保溫時間,減少天然氣消耗以實現(xiàn)降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本。上半年開展縮短高合工和合工系列坯料退火保溫時間,保溫時間由14小時降至8小時,出爐后修磨檢查,修磨全部正常,產(chǎn)品質(zhì)量良好。通過優(yōu)化臺車爐坯料退火工藝,1—7月份創(chuàng)效28.8萬元。  四臺輥底爐主要是用于成品退火(回火),其加熱方式是電加熱。該廠技術(shù)人員又把降本增效的目光瞄向了這四臺輥底爐。他們在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下縮短烘爐時間,通過實際生產(chǎn)驗證,烘爐時間由原來的24小時縮短至8小時,預(yù)計全年可降成本約38萬元。
 
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